À propos de LightSail a déjà commenté Geektimes, un tel satellite geektimes.ru/post/250712 aété lancé avec succès la semaine dernière. La télémétrie a été effectuée avec succès pendant deux jours, tous les systèmes ont bien fonctionné, le déploiement de la voile a été prévu en juin, après 28 jours de vol, mais vendredi, le satellite a «disparu». Les ingénieurs ont passé un excellent week-end à essayer de comprendre ce qui s'est passé.Le résultat de leur travail est un article de Software Glitch Pauses LightSail Test Mission décrivant les événements qui ont conduit à l'échec et les étapes supplémentaires pour remettre le satellite en fonctionnement normal.La télémétrie est transmise à une fréquence de 437.435 MHz , la Planetary Society a exhorté les radio-amateurs à les aider à recevoir la télémétrie par satellite. Ken Swaggart (W7KKE) de Lincoln City, Oregon, est devenu le premier opérateur radio amateur à recevoir un package complet de télémétrie, l'événement s'est produit cinq heures après son lancement. En deux jours, 140 paquets de données ont été reçus - le satellite était en bon état, la puissance et la température étaient normales.Mais l'erreur était dans le logiciel satellite basé sur Linux. Toutes les 15 secondes, le satellite envoie un signal de balise. Dans le même temps, les données ont été ajoutées au fichier beacon.csv. Le moment approchait inexorablement lorsque le fichier occupait les 32 Mo d'espace mémoire disponible et que le logiciel de vol se plantait. Il s'avère que le fabricant de la carte de contrôle avait déjà une version logicielle avec une erreur corrigée, mais le satellite n'a pas été mis à jour vers la version actuelle. Vendredi, l'équipe de direction a reçu une notification d'erreur logicielle et se préparait à mettre à jour à distance le logiciel satellite la prochaine fois qu'il passerait dans le champ de vision de la station, mais le satellite a plané plus tôt. La dernière télémétrie a été reçue le 22 mai à 21 h 31 UTC. L'image montre la position du satellite lors de la dernière session de communication:
À l'heure actuelle, l'équipe tente de redémarrer le satellite, à la suite de quoi le fichier beacon.csv sera effacé et il sera possible de mettre à jour ou de réparer le logiciel en mode normal. Le satellite n'a pas de chien de garde et un redémarrage est effectué sur commande de la Terre. Mardi dernier, l'équipe de contrôle, alors qu'elle pilotait un satellite dans la zone de visibilité de la station, a tenté de redémarrer le satellite. Une commande de redémarrage a été envoyée plus de 18 fois, mais rien ne s'est produit. L'équipe espère que le satellite se redémarrera lui-même - les particules cosmiques provoquent souvent un redémarrage de systèmes satellites comme Cubesat. Selon les experts, le satellite peut redémarrer dans les 3-6 semaines. L'équipe de la Planetary Society demande aux amateurs de jambon d'écouter la fréquence de Lightsail et de leur envoyer un message à lightsail@planetary.org si un signal est détecté. Nouveau satellite TLE publié ici -sail.planetary.org/tles/live.txtL'équipe continuera d'envisager des options pour réparer le logiciel, par exemple, envoyer beacon.csv à null, et, avec quelques passes satellites dans le champ de vision, envoyer des commandes de redémarrage depuis il est nécessaire de supporter le temps entre le redémarrage du système et l'apparition de la télémétrie. Si le travail avec le satellite est rétabli, la voile sera ouverte dès que possible.Exemple de télémétrie
PS LightSailpackage complet de télémétriePacket 440500
Type: Telemetry Beacon
Mission: LS
Software: LS-FSW-v2
Hardware: LightSail Flight Unit A
Posted at: Wed May 20 18:32:41 2015 UTC
Human-readable form:
00: RTC =33315 [s]
01: UserTime =1373 [jiffies]
02: SystemTime =7761 [jiffies]
03: Processes =5966
04: Processes_Running =2
05: Processes_Blocked =0
06: Uplink_RX_Counter =0
07: Atmel_Volt =4.351990 [V]
08: Atmel_Curr =0.051117 [A]
09: DaughtAPwr_Volt =0.007996 [V]
10: DaughtAPwr_Curr =0.000000 [A]
11: DaughtATmp =15.500000 [C]
12: DaughtBPwr_Volt =0.007996 [V]
13: DaughtBPwr_Curr =-0.000900 [A]
14: DaughtBTmp =16.750000 [C]
15: FiveV_PlPwr_Volt =4.915985 [V]
16: FiveV_PlPwr_Curr =0.280914 [A]
17: ThreeV_PlPwr_Volt =3.279999 [V]
18: ThreeV_PlPwr_Curr =0.042725 [A]
19: SP1_Temp =22.500000 [C]
20: SP2_Temp =23.250000 [C]
21: SP3_Temp =24.000000 [C]
22: SP4_Temp =24.250000 [C]
23: SP5_Temp =0.000000 [C]
24: Power0_In =0.000250 [A]
25: Power1_Out =0.000250 [A]
26: Power2_In =0.000250 [A]
27: Power3_Out =0.000250 [A]
28: Power4_In =0.000250 [A]
29: Power5_Out =0.000250 [A]
30: Power6_In =0.000250 [A]
31: Power7_Out =0.000250 [A]
32: Power8 =0.664750 [A]
33: Batt0_Voltage =4.309040 [V]
34: Batt0_Current =79.375003 [mA]
35: Batt1_Voltage =4.313920 [V]
36: Batt1_Current =62.500002 [mA]
37: Batt2_Voltage =4.309040 [V]
38: Batt2_Current =97.656253 [mA]
39: Batt3_Voltage =4.299280 [V]
40: Batt3_Current =109.531254 [mA]
41: Batt4_Voltage =3.747840 [V]
42: Batt4_Current =10.156250 [mA]
43: Batt5_Voltage =4.313920 [V]
44: Batt5_Current =104.218753 [mA]
45: Batt6_Voltage =4.318800 [V]
46: Batt6_Current =106.562503 [mA]
47: Batt7_Voltage =4.313920 [V]
48: Batt7_Current =100.781253 [mA]
49: Gyro_Sens_1 =-7.062500 [deg/s]
50: Gyro_Sens_2 =-0.100000 [deg/s]
51: Gyro_Sens_3 =0.137500 [deg/s]
52: Sun_Sens1_X =150.300003 [deg]
53: Sun_Sens1_Y =131.399994 [deg]
54: Sun_Sens2_X =126.000000 [deg]
55: Sun_Sens2_Y =63.900002 [deg]
56: Sun_Sens3_X =58.500000 [deg]
57: Sun_Sens3_Y =80.099998 [deg]
58: Sun_Sens4_X =80.099998 [deg]
59: Sun_Sens4_Y =150.300003 [deg]
60: Sun_Sens5_X =180.000000 [deg]
61: Sun_Sens5_Y =180.000000 [deg]
62: Mag_Sens1_X =99 [mG]
63: Mag_Sens1_Y =382 [mG]
64: Mag_Sens1_Z =47 [mG]
65: Mag_Sens2_X =190 [mG]
66: Mag_Sens2_Y =149 [mG]
67: Mag_Sens2_Z =189 [mG]
68: Mag_Sens3_X =128 [mG]
69: Mag_Sens3_Y =259 [mG]
70: Mag_Sens3_Z =256 [mG]
71: Mag_Sens4_X =119 [mG]
72: Mag_Sens4_Y =18 [mG]
73: Mag_Sens4_Z =156 [mG]
74: Torque_Curr_X =0 [A]
75: Torque_Curr_Y =0 [A]
76: Torque_Curr_Z =0 [A]
77: Panel_Switch_Status =f
78: Motor_Current_Position =0 [Counts]
79: Camera_0_onOff =0
80: Camera_1_onOff =0
81: Sail_stowedDeployed =0
82: Motor_onOff =0
83: Camera_0_Remaining_Pics=0
84: Camera_1_Remaining_Pics=0
85: Bang_onOff =1
86: Sail_Damping_Executed =0
87: Pib_Met =4.000000 [s]